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Compass ODIN 90 FBL


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@Cyrille,

Le soucis que rencontre Fred, c'est que si il règle cette tête en suivant la notice il n' a que 8° maxi ??

Si il la règle pour avoir +/- 12°, les bras de washout ne sont pas parallèles à 0° et du coup ça créer un effet différentiel sur la courbe de pas. Je ne pense pas que ça joue énormément sur le comportement en vol ...

A+

Thomas

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Salut Fred,

Oui j'ai bien compris ta démarche ;-)

Le soucis c'est que je pense que tu es le seul sur le territoire à avoir cette tête ...

Car au moment où elle est sortis, le FBL n'était pas aussi répandus et encore moins avec un Odin ...

Rajout : De plus, cette tête a été rapidement abandonnée au détriment de la nouvelle que l'on connait tous :wink:

@Cyrille,

Non, les tringles de pied de pale viennent se fixer sur les bras : regarde, il y a une boule sur chaque bras :wink:

A+

Thomas

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Salut,

Ouvres les yeux et tu verras....que la commande de pas est reprise sur les bras du wash-out.

La solution, il faut recouper l'axe et repercer le trou.

Sinon, moins radical, refaire des commandes plus longues...mais si c'est la tête spéciale ODIN FBL, c'est quand même pas normal de modifier.

A+

Olive

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En fait, comme je le disais plus haut, c'est une tête qui n'a pas été commercialisée à 100%, car c'était le tête d'origine sur laquelle ils ont rajoutés les pieds de pales Alu et rallongés les bras de pieds de pales. Mais ces bras étaient trop fragiles ...

Fred à une version avec des bras modifiés, donc il n'aura pas de soucis, mais Compass n'a rien développé autour de cette tête.

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Salut,

J'ai fais un reset total du Beast X pour annuler tous les sub trim servo éventuels laissés depuis deux jours, et repartir sur une base saine.

Avec les bras de washout légèrement vers le bas par rapport à l'horizontale ( entre 2 et 3° a la louche ), je n'arrive pas à dépasser 9.7° de pas en positif, par contre je peux en mettre plus en négatif et arriver à 13° sans souci je pense, mais c'est le positif qui fait chier son monde.

En attendant la nouvelle tête pour l'ODIN , merci de vos idées de génie.

A+FRED

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Juste pour aider si j'peux : les bras ont été positionnés comment par rapport à son hub lors des tests ? Comme le bras du bas (vers l'extérieur) sur la photo ou comme le bras du haut (vers l'intérieur) ? L'une ou l'autre des positions doit probablement donné plus ou moins de pas collectif j'imagine.

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Salut

Je dois me gourrer mais pourquoi ne pas metre un entraineur de plateau normal(qui ne fait que entrainer le plateau )et reprendre les tringles de commande de pas directement sur le plateau.

Comme ça plus rien à faire de la position des bras de l'entraineur.

Je ne vois d'ailleurs pas l'interet de se reprendre sur ces fameux bras?

Bizarre ce montage!!!!

A+

HErvé

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bin ,l'interet de reprendre sur les bras ,c'est de demultiplier le rapport de commande

cela permet de garder les même palonniers que en fb

aprés si c'est pas une tete 100% commercialisé ,bien c'est normal de devoir faire quelques modifs

c'est a çà que servent les testeurs :lol:

A+ cyrille

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Salut ,

Avec la tête FBL, Next Model Rc m'avait livré ce washout également :

post-10636-1380089165,4306_thumb.jpg

Celui de Mikado apparemment pour axe de 10 mm, mais comme je n'ai pas de tringles assez longues sous la main, il faudrait qu'elle puisse faire 110 mm entre chappe environ pour relier le plateau tournant au pied de pale.

Voici le plan côté du montage de la tête :

post-10636-1380089165,5021_thumb.jpg

je vais reprendre les réglages car sur le plan, les bras ne sont pas parallèles à 0° de pas, j'ai peut être trop focalisé sur ce détail, je reprends ça et vous tiens au jus, avant de changer de tête trop précipitamment.

Edit: J'ai repris les valeurs exactes et j'arrive à 11.8° en positif au maxi, comme dans tous les cas les bras de washout ne seront pas horizontaux à 0° de pas manche au milieu, j'ai passé la hauteur de 19 mm à 17 mm, celle de 55 mm à 56.5mm et les tringles à 90 mm et ça passe +/- 13° ainsi donc je laisse comme ça pour l'instant.

A+FRED

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Salut Olivier,

Au niveau des palonniers, les boules sont à 10.5 mm du centre.

Voici une photo montrant l'avance des pales Funkey 700 mm ( 189 gr ) qui iront dessus pour le moment histoire de voir ce que ça donne en live, ma foi pour des pales de F3C, je trouve qu'elles sont parfaites au niveau avance en tout cas.

post-10636-1380089165,598_thumb.jpg

Voilà ce que ça donne sur la machine.

post-10636-1380089165,6516_thumb.jpg

J'ai reparamétré le Beast X, je tente le premier statio dès que la bride de l'échappement est terminée.

Bons vols.

A+FRED

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Bon ben c'est parfait ça Fred :wink::wink:

Ne te prends pas trop la tête, tu peaufineras si vraiment tu trouves que ça manque de linéarité au pas, mais je ne pense pas que tu sentes grand chose quand même ...

Par contre +/-13° uniquement pour l'autorot et essaye au début avec +/-11° en vol, tu pourras monter à +/-12° si tu en sens le besoin.

+1 pour olive, ne serre pas trop le Beast surtout sur l'odin qui est Hyper rigide ... Bon, je suis mal placé pour dire ça, parce que j'ai fait la même chose, mais je n'avais pas de velcro dispo. Dès que j'en ai un, je le change, parce que le velcro ne transmet pas autant les vibrations que du plastique rigide. Donc si tu peux le faire, n'hésite pas à changer.

A+

Thomas

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Salut,

Le collier servait uniquement à maintenir correctement le Beast X pour les réglages car avec le poids des câbles, ça avait tendance à se décoller légèrement à l'arrière, velcro de préférence bien entendu.

Vu mon niveau de vol actuel, avec +/- 13° possible --> ça laisse de quoi venir, et comme l'ODIN plane plutôt bien en autorote, dixit Totoche, ça ira le jour il le faudra, enfin j'espère.

Bons vols d'hiver et merci pour vos réponses.

Merci Thomas pour tout le temps passé au tel :wink:

A+FRED

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Note qu'avec une double couche de double face de marque 3M, c'est tellement rigide que le poids des câbles n'y change rien.

Il me semble que sur mon 500 mon beastX n'est même pas sécurisé par un velcro. Le cables sont juste fixés qq cm plus loin afin d'eviter de tirer ou de transmettre des vibrations.

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