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kevin94

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Tout ce qui a été posté par kevin94

  1. kevin94

    servos cyclique mini titan v2

    La conception est faite pour du 4S donc c'est pr cela. j'ai eu ce problème. Donc soit passer en 4S, mettre des packs plus grosse capacité en faisant attention aux dimensions. Ou mettre du plomb c'est ce que j'ai fait. @+
  2. kevin94

    servos cyclique mini titan v2

    Bon bin j arrive pas à joindre une image...
  3. Corona sbus et frsky sbus fonctionnent bien aussi.
  4. kevin94

    servos cyclique mini titan v2

    Pr cyclique j'ai turnigy 313 et anticouple 306 ça va nickel
  5. Alors là tu fais dans l'horlogerie lool 1000 tours de différence, malheureusement je sais quoi répondre à part jouer avec ton gain du gyro soit en le montant ou en le descendant un peu suivant ces réactions... Honnêtement je pense que ton hélico peut supporter de prendre 1 dent en plus. Le gyro et le servo d'anticouple prendront le relais ^^ D'où par ailleurs l’intérêt d'avoir et d'investir dans un bon servo pour la queue. Comment as-tu fais ton tableau de données ?? c'est super ce truc si les chiffres sont exactes. Peux-tu me dire comment tu fais pour avoir ces données car ça m'intéress
  6. Yes, mais avant de passer à la config du gov je vais envoyer un mail à Marcel d'helidigital pour voir si il me recommande quelque chose à ce sujet
  7. Non je n'ai rien retouché sauf mon axe moteur qui était trop grand. Je tourne avec le pignon hélicoïdal en 12 dents (pignon d'origine sur le 500 PRO) Je suis en phase de test suite au changement de mon électronique donc pour le moment je ne sais pas encore à combien de tours je tourne. Une fois déterminé je configurerai le Gouvernor Sinon c'est bien celui là que j'ai pris Par contre si tu n'utilises pas le contro Scorpion, met 18° de timing de préférence et non 5° comme écrit dans la notice constructeur... Dans un premier temps tu peux essayer un pignon 12 dents, on le trouve fac
  8. -> Au fait, c'est bien cette ref de moteur là que tu as monté ??? http://prestige-heli...troller=product
  9. -> Salut Kevin94, J'ai moi aussi un Trex500efl est je comptais monter exactement le même moteur que toi. Actuellement, j'ai un Scorpion HK3226 / 1600kv. Mon problème est que je doutais que le HK4020 puisse entrer et se monter dans le faible espace reservé au moteur sur le Trex. Pourrais-tu poster des photos (plusieurs vues différentes si possible) du moteur un fois installé dans le chassis ? Merci d'avance ! @+ --> Salut Jeanjean, Pas de soucis pour t'apporter mon expérience sur ce sujet Pourquoi veux-tu changer de moteur si celui-ci fonctionne bien ? Pe
  10. kevin94

    axe pour tête RJX

    Je confirme ça passe je l'ai fait sur ma machine +1 Jc66
  11. Merci Stéph c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant des post. Je vais essayer le 18°
  12. Salut tous, c'est Kévin du 94 je fais de l helico depuis bientôt un an, je progresse bien J'ai un trex 250 flybarless, un mini titan flybarless et un trex 500 pro flybarless aussi. Voilou la famille s agrandie
  13. Salut la team, Après beaucoup de lecture sur le sujet, il me reste encore une chose qui me tracasse Je possède un Trex 500 pro flybaless en 6s avec Contro YGE 90 LV Moteur Scorpion HKIII 4020 1350 kv (10 pôles) Pour débuter mes réglages pas de mode Gouvernor pour le moment Sur la notice du moteur est écrit 5° de timing pour le moteur, je trouve ça très bas et 8 de fréquence PWM. Par rapport au controleur YGE ne vaut-il pas mieux mettre 12° ou 18° de timing ? Merci par avance pour vos conseils d'expert
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