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Jeanjean

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Tout ce qui a été posté par Jeanjean

  1. Et voilà, comme promis : Comme vous le voyez, la seule petit modif a consistée à déplacer de quelques centimètres le support de canopy avant et à aménager une butée avant pour l'accu (évite le glissement vers l'avant !) @+
  2. La lipo est fixé normalement sur le chassis et la canopie voltige verrouillé avec les 4 attaches. Photos pour ce soir ...
  3. Je mets une photo des que possible
  4. L'helico vient de chez Fastlad. (Neuf bien sûre)
  5. Bonjour le forum, J’en suis à programmer les courbes de GAZ et PAS pour mon Trex500 EFL monté maquette je le précise. Pour rappel : - Moteur Scorpion 3226 1600KV / pignon 11 dents - Castle Création Phénix Ice 100A - BeastX V3 - Pales Spinblades Asymétriques - Accu Hyperion G3 VX 4200mAh. Le bébé a de l’embonpoint (2,3 kg sur la balance en version trainer, 700 g de plus avec le fuselage MD500) Concernant ma courbe de GAZ, peu d’interrogation. J’ai calculé une vitesse de rotation permettant d’être bon au niveau rendement moteur et contrôleur sachant que je vais le programmer en mo
  6. Pas faux step66 mais je crains qu'en limitant la course, je me retrouve avec un anticouple peu réactif en cas de besoin urgent pour se récupérer d'un problème en vol...
  7. Salut à tous ! J'ai fait le test hier et effectivement c'est ok. Pour le dual, je connaissais mais mon but n'est pas de réduire la course. @+
  8. T'es sure du coup ? J'voudrais pas me prendre mon bébé de 2.3 kg dans les dents à cause d'un BeastX qui interprèterait mal une info radio ( un peu comme une mise de trim !!!) ? @+
  9. Bonjour le forum, Voilà, je me pose une question par rapport au réglage de mon BeastX. Je ne fais que du vol maquette et n'est donc pas besoin d'avoir une machine ultra vive. En fait, je trouve que le déplacement de mon anticouple est trop vif ! Le manche de l'anticouple est très sensible et j'ai peur de ne pas pouvoir faire du vol "coulé" avec un tel comportement. J'ai réglé le BeastX en "Concervateur de cap" lettre D et un "Comportement en vol" sur rouge clignotant (normal). En fait, je souhaiterais pouvoir mettre de l'expo sur l'anticouple mais sans passer en "Mode radio".
  10. Jeanjean

    phoenix v5

    +1 taureau ailé, moi aussi:blink:
  11. Ok Steph66... C'est bizarre car suite aux réglages radio, j'ai controlé l'horizontalité plateau par exemple et c'est toujours parfait. La notice au point I précise d'ailleur qu'on peut modifier le sens des servos mais ne dit pas de tout reprendre du début
  12. Salut les pilotes ! : Alors, voici le résultat des courses et les vainqueurs sont : - burnsbrother - fredlime Merci encore une fois Mr Align, la pièce en cause était totalement neuve, 0 vol ! A 30€ le morceau, ça fait un peu ! Comme une bonne vidéo vaut mieux que de longs discours, voilà la solution ! @+ et encore merci
  13. Salut les pilotes ! Bon, après mes p'tits soucis de BeastX résolu grâce à vos conseils , je me suis aperçu par hasard d'un phénomène étrange lors de la mise en rotation de l'axe rotor principal. En fait, celui-ci semble "tourner" de façon légèrement excentré. Je m'explique, comme vous pourrez le voir sur la vidéo, le plateau va très légèrement d'avant en arrière (visible aussi au niveau des tringles donc) comme si l'axe était tordue ou le plateau défectueux. Cela génère par la même une petite vibration qui s'estompe avec l'augmentation du régime moteur. Pour info: l'hélico est en mon
  14. Re-salut à tous ! Voici donc la vidéo de la cinématique de mon plateau après que j'ai solutionné le "petit bug" si l'on peut dire du BeastX. http://youtu.be/Djb4fOo63go Si vous avez des remarques. @+
  15. Salut à Tous ! Bien vue Fredlime (trop fort les Grenoblois ! ) Alors là je suis bleuffé ! Avant de tout remettre en configuration Usine, je me suis dit je vais essayer de remettre les deux voies en mode normale dans la radio. J'allume donc l'émetteur SANS RIEN MODIFIER DONC TOUJOURS AVEC LES DEUX VOIES EN "REVERSE" puis branchement de l'accu sur l'hélico, initialisation du BeastX: LED Bleue, prêt au vol. Et là, comme par magie, tout est OK. Les servos bougent dans le bon sens, le plateau monte bien à plat sur toute sa course -13° / +13 ° (pas encore de courbe de pas). J'ai redé
  16. Merci de votre aide ! Bon, j'ai remis mon pc en état (400€ : ) et ai enfin pu monter ma p'tite vidéo qui sera plus parlante je pense que de long discours. La voici : http://youtu.be/WoEU7SeJEUI Si vous avez des idées, je suis vraiment preneur ! @+
  17. Salut à tous ! Bon, en revérifiant mes réglages (enfin arrivé au point N !), je me suis aperçu que j'avais commis LA BOULETTE ! En effet, comme on la voit sur ma vidéo précédente, tous les mouvements sont nickels, plateau bien à plat et tout et tout ! ... MAIS ! Tiens, c'est bizard, quand je pousse le manche de DIR (manche de D) vers l'avant, le plateau s'incline vers ...l'arrière et idem si je pousse vers l'arrière, mon plateau s'incline vers l'avant ! Oh, ben zut, quand je pousse le manche de cyclique (manche de D) à Droite, le plateau s'incline à Gauche et vice et versa ! Je s
  18. Salut à tous Petite info en retour de FastLad. Les pignons alu/carbone que j'ai commandé ne se montent effectivement pas sur servo Align et Futaba cf mail de leur part. Geste commercial, ils me laissent les pièces et m'ont offert un code promo de la valeur que j'ai payé. Sympa de leur part !
  19. Merci "x-clone" pour ta sollicitude, ton aide m'a vraiment Enormement apporté. Bien heureux celui qui ne s'est jamais fourvoyé dans la compréhension d'une notice...ce n'est visiblement pas mon cas, vraiment vraiment dé so lé. Je vais donc reprendre mon réglage K suivant les points notice suivants: - "Aller d'abord en butée haute puis redescendre pour ajustement de l'angle de pas positif max souhaité", pour moi ~12º. - idem pour le pas négatif /!\ "n'utiliser durant ce réglage aucune courbe de pas dans la télécommande mais la droite d'origine" donc chez Hitec la 0%→100% par défaut. M
  20. Pour le point K, j'ai procédé en mettant le pas à fond manche en haut (pas en butée mécanique) puis idem manche en bas. Tout cela est fait avec une droite 0→100% au pas dans la radio comme marqué dans la notice du Beastx. J'obtiens des débattements d'environ + / - 22º. J'ai ensuite programmé une courbe de pas dans la radio et à l'aide de l'incidencemétre de -4 / +10º.(pas sur la vidéo) Là, les débattements sont plus réalistes ! Suis-je dans le vrai pour le réglage du point K ou ai-je mal compris le principe ? @+
  21. Salut les gars ! Bon, j'ai fais mes réglages avec les rotules rapprochées au plus prêt de l'axe servo et une amélioration puisque passage de la diode Violette à Rouge. Voici le résultat en vidéo : Plusieurs points d'intérogation subsistent: 1/ je trouve que le déplacement des servos est plus "lent" que la vitesse avec laquelle j'agis sur les manches ? Est-ce dû au BeastX et au mode "par défaut" réglé d'usine ? 2/ Dans mon test 3 (Gestion du plateau par le BeastX), je trouve que le plateau bouge peu par rapport à la façon dont je remue l'hélico ? De m'attendais à une amplitude
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