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mguw

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Tout ce qui a été posté par mguw

  1. Salut Bon c est la loose. Mon chargeur 14S vient de rendre l ame. Il y aura quelqu un pour me preter un chargeur au fun fly? Sinon le goblin va pas pouvoir monter pour le concours d autorot a+ Marcel Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Salut philippe voulait dire P1 A+ Marcel
  3. mets toi alors a 16%, mais peut etre que ta courroie est trop tendue ?
  4. l'excellente vulgarisation de Thomas justement!!! a lire et a relire! http://www.murmureurs.fr/index.php?post ... e-d-emploi. A+ Marcel
  5. oublie le demarrage en auto sur le miniprotos, mets 8% par contre c'est pas lié au pertes de tours. Ca peut estre le pignon trop gros et les accus qui se mettent a genou A+ Marcel
  6. Bon je reviens du terrain avec un autre session de 4 accus. la ca commence a me plaire vraiment. j'ai touillé pas mal les parametres de P I et D du cyclique et de l'AC et ca devient vraiment bon 8) 8) l'AC ne lache plus en looping marche arriere, mais je doit du coup me battre un peu avec les arrets, mais ca va le faire. le cyclique par contre c'est la banane, le taux de flip bien rapide et surtout une sensation nouvelle, le flip plein pot en translation passe tout seul, on sent plus le je sais pas quoi qui clochait sur le microbeast. c'est dur à dire, avant de gouter à celui la,
  7. c'est normal sur un mini protos avec la courroie, il faut 8% A+ Marcel
  8. Salut si il continue a biper, c'est que ton apprentissage stop/ fullspeed n'a pas marché a bientot Marcel
  9. eh ben je vois que ca discute ici bon comme le disait Thomas, premier vol, ca vole! :dance: j'ai un peu perdu du temps a regler le % de gain de l'AC, en partant des 30% preconisés j'ai fini a 60% plein pot et 100% à bas regime. La ca lock bien, la pyro est bien constante tous vas bien. Par contre sur des gros looping plein pas marche arriere ca tiens pas encore va falloir peaufiner dans l'advanced, mais je m'inquiete pas. donc pour le feeling, en "hard core mega extrem 3D truc muche" ben c'est normal quoi j'ai juste été tres déconcerté par le pas trop vif autour du neutre (bon
  10. merci thomas, t'es au top
  11. oui vous emballez pas, à part le microbeast et l'AC3X ca a toujours été la deche au niveau notice, si ca vole bien, on s'en moque, c'est facile a faire apres, au pire je m'y colle... la je termine les colis et j'y vais le secouer un peu... Antoine, je croyais que c'etait pour tes truc en depron ? pour la calib, il faut le mettre en position statio, donc pas sur les patins. il faut le caler. pour bien faire il faudrait meme le faire pencher a droite comme en statio. en fait en advaced tu peux trimmer ces angle apres test en statio A+ Marcel
  12. Salut bon petit compte rendu sur le montage et réglage avant de partir au terrain! je le dis tout net, c'est pas (encore) pour un débutant en FBL, il manque la doc de branchement, une doc de verification prevol des débattements/compensations un explication de l'optimisation des parametres (gain gyro et autre). bon pour tout ca la doc du microbeast sera bien utile (D'ailleurs la seule feuille de recommandations fournie est une copie mot pour mot du ce que j'avais traduit en anglais pour le beast! :laughing-rolling: ) Je vais voir avec MSH que ca soit fait rapidement (c'est pas
  13. j'ai pas trouvé de tube de queue streched comme prévu (sans streched les pales petent dans l'AC en 425) , du coup je le monte sur le mini protos sinon, le schema sera utile aussi car au moment de connecter les servo on ne sait pas qui est servo 1 2 ou 3, il faut aller voir plus loin au niveau du cyclique et revenir A+ Marcel
  14. ben un truc qui explique comment doit bouger le plateau/ l'AC quand on incline/tourne l'helico. sinon tu peux etre sur que 20% vont decoller à l'envers... oui la connectique, le truc c'est que tu dois la faire avant de brancher le module un USB, donc il faut aller en mode démo, c'est lourd. il faut vraiment un mode d'emploi imprmé de quelques pages avec les basics. A+ Marcel
  15. voila la photo pfff, moi je vais juste "sentir" le feeling. le vrai test avec les pilotes 3D ca sera au Muy. pour le moment, par contre le manque de notice c'est chiant. Devoir allumer le PC, lancer le prog en demo pour savoir quoi brancher ou c'est pas terrible. et puis au niveau de l'orientation, rien qui dit de et comment verifier le sens des compensations, ca va faire un paquet de crash chez les nouveau en FBL. je sens que je vais avoir des heures de support à faire au tel :doh: et bien je peux te dire que pour DSM2 et DSMX jamais rien n'a été donné par spektru
  16. faut d'abord y changer le tube de queue du-dit protos!!
  17. Salut Bon je les ai recus! c'est tout petit et mignon, emballage sympa meme style que le beast, mais il manque quand meme un petit mode d'emploi je trouve. il y a des connecteurs de partout pour les satelite USB et autre, ca sent bon. le plastique fait un peu cheap par rapport au beastx mais du coup il est plus leger. je vais essayer de tester ca demain A bientot Marcel
  18. Salut Eric tu m'etonnes un peu, le 4035 est pourtant dans la liste des moteurs preconisés ? http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3992_o.jpg A++ Marcel
  19. Bonjour Apres le 5010 est aussi un régulateur linéaire, c est a dire qu il baisse ma tension par un etage lineaire qui consomme et donc dissipe par principe. Un régulateur a découpage aura un meilleur rendement au détriment d une sortie plus bruitée. a+ Marcel Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Salut J aurais dis aussi un pignon trop gros. Mais tiens nous au courant de ton essai a+ Marcel Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Salut mat Je les reçois lundi! Il me tarde de tester ça a+ Marcel Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. et je rajouterais, vu comment desmo aime les motos et helico italiens, on ne peut vraiment pas le taxer de racisme! faut pas toujours tout comprendre de travers... A+ Marcel
  23. et hop http://www.helidigital.com/shop/tsa-mod ... -700e.html A+ Marcel
  24. cool si c'est TSA (le carton il y ressemble!!) alors ca veut dire qu'il va voler en microbeast aussi! bon cela dit, je m'en fiche un peu de tareq, je prefere que dadou, john, gael etc volent en microbeast... A+ Marcel
  25. Salut Une batterie NiMH si elle n'est pas chargée et donne 4.8V a vide, s'ecroule jouyeusement des que les servos tirent du courant et va descendre en dessous de 4V. Le microbeast s'en fiche il marche encore a 3V, mais les servo deviennent super lents et s'arrettent comme sur ta video. La batterie chargé a reglé le "souci" mais je te conseille quand meme une meilleur alimentation pour le vol, qu'un pack nimh fatigué A bientot Marcel
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