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rbellanc

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Tout ce qui a été posté par rbellanc

  1. rbellanc

    multiwii hexa

    Si tu étais satisfait avec la version précédente, tu peux la remettre. Ton problème ne viendrait il pas simplement d'un define mal positionné ? je pense à la fréquence du bus I2C pour le WM+ à 400khz au lieu de 100Khz ?
  2. 1er vol en immersion - Il faut que je change l'angle de la caméra, trop vers le bas, du coup, dès que je voulais prendre de la vitesse, je n'avais plus d'horizon. - faut que j'équilibre mes hélices, cela vibre un peu Sinon, rien de compliquer, surtout avec l'auto-level qui aide bien au décollage, par contre, la gestion de l'altitude, dur dur .. La qualité de la vidéo est médiocre, comparativement à une GoProHD avec enregistrement "inside", là, cela s'est fait en branchant un Archos sur le Rx vidéo dédoublé (1 pour les lunettes + 1 pour l'Archos).
  3. Un wiki vraiment bien réalisé : http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
  4. oups, j'ai oublié Fpv4ever -> http://www.fpv4ever.fr/. Mais Mike le cite au début de ce thread.
  5. Pour le récepteur, c'est très bien, sauf si tu veux faire du FPV et que ton Tx Vidéo utilise la bande 2.4Ghz voici quelques liens concernant notre passion commune : Toutes les infos regroupées sur un seul thread : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771 MultiWii : http://www.multiwii.com/ IMU : http://www.starlino.com/imu_guide.html http://www.starlino.com/imu_kalman_arduino.html Cartes : http://www.multiwiicopter.com BMA020 : http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
  6. non Mike, pas d'essai avec le module de la numchuck. Ce sont des retours d'amis.
  7. Je crois que les Acc du Nunchuk ne sont pas terribles et lents. Du fait le mode autolevel s'en ressent surement. Je viens de mettre en place un 3 axes Acc (BMA020) http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke= c'est pas à reproduire, mais j'ai fait un essai dans le salon vite fait : le 180 semble encore plus efficace (range 1G vs 2G pour le BMA020) En vol, si je relâche les manches, il revient à plat, mais, pas aussi rapidement que le ferait un bi-rotor. Je pense qu'il faut que j'augmente le P, et le I pour que l'erreur soit plus vite corrigée (pas encore eu le t
  8. Je trouve cela trop fort ... wbHSRrcxzq8 cela doit être très très proche la vitesse de décrochage si le vent est faible !!!! 8O
  9. rbellanc

    sepktrum AR6100E

    Non, hélas, ce n'est pas compatible. Les récepteurs Futaba ne fonctionne pas sur le même protocol.
  10. rbellanc

    prob de gain sur le 250

    Je ne comprends pas tout. Par tendre les vis, c'est le serrage dont tu parles ? les vis de serrage du tube de queue au niveau du chassis étaient trop serrées ?
  11. rbellanc

    prob de gain sur le 250

    Hello, vérifies si ta courroie n'est pas trop tendu, la mienne donnait des a coups qui perturbait le bon fonctionnement du GP750. Cela arrivait aux même comportements que tu décris.
  12. rbellanc

    Un truc de malade !

    ce qui est dingue, aussi, en plus de la rapidité d'exécution, c'est aussi cette capacité à doser le couple de serrage. Si on prend l'exemple de la récupération du téléphone, lorsqu'il le rattrape, il ne faut pas qu'il exerce une pression trop importante car sinon, cela le fait repartir, et inversement, assez de force pour ne pas qu'il glisse et tout cela combien de temps ... un truc de malade
  13. rbellanc

    Un truc de malade !

    Hello, un ami m'a fait découvrir cette vidéo, je suis resté sur le cul. Moi qui pensais que mon 9257 était rapide ... -KxjVlaLBmk
  14. rbellanc

    Simulateur sur Iphone

    Merci Tof, pour l'info.
  15. Hello,simplement un post pour signaler que j'ai vu ce petit simulateur sur Iphone ... cela semble assez sympa sur la vidéo http://www.iphon.fr/post/2009/09/04/Jeu-iPhone-:-pilotage-d-un-hélico-radio-commandé-virtuel-(video) Je ne sais pas si on peut changer le mode 2 en mode 1, mais cela peut être sympa pour passer le temps.
  16. Hello, positionnes toi sur le réglage du sens de compensation de ton Gyro, et fait un fait reverse.
  17. rbellanc

    nouveau t rex 250 se v2

    cela se précise : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=4904 Visuellement, je ne vois rien de nouveau au niveau de l'AC, par contre nouveau moteur, train d'attero, supports servos, pales carbones, couleur des pièces alu. Les servos sont identiques cyclique et AC. Il y a des posts à ce sujet sur helifreak
  18. je penche aussi pour un faux contact, enlèves les pales principales (tu fais évidement très attention avec la barre Bell et les pales d'ac), et fait le tourner en le remuant, tu devrais avoir des coupures. A l'arrêt, mais sous tension, après l'init de l'ESC, tortures la prise JST de ton Lipo et de l'ESC, et les fils aussi. Si ton contrôleur refait une init .... c'est qu'il y a un probleme de ce coté là. J'ai la même config, sauf que j'ai mis un 520 à l'AC. L'ESC se trouve sous le moteur, le recepteur AR6100e à l'arrière sous le Gyro.
  19. Hello, Wareck, tu n'as pas un lien à nous donner pour trouver cette fameuse antenne ?
  20. rbellanc

    GP 750 delay

    Pour le réglage du delay sur le GP750, c'est un peu particulier. Je reprends l'information d'un poste pour l'AC du T250 fait par pierrotscorpion. pierrotscorpion » 22 Mai 2009, 15:01 salut a tous, je voudrais faire un petit rappel sur le réglage du GP750 pour le 5ième paramètre. ce paramètre permet de sélectionner la réaction de l'AC pour un petit hélico type 250 ou 450 ou pour un hélico plus grand. Mais ce paramètre permet aussi le réglage du DELAY de 0 à 100%. pour le régler, quand le paramètre delay et sélectionner (la 5 ieme led), vous déplacer le stick vers la droite ou vers la
  21. Cela dépend de ton budget. Tu peux prendre un basic en 60A, ou le caviar des ESC, un Jazz Kontronik si tu utilises le mode govenor, Castle Creation est une bonne marque aussi, mais plus difficile à régler/paramétrer. Il y a aussi Scorpion, Hypérion qui sont pas mal et pas trop cher. Prends mini 60A et qui accepte du 6S en entrée, et aussi un BEC est présent avec 3A mini en sortie je pense.
  22. Oui, pour le réglage du delay, il faut suivre la remarque de PierrorScorpion. J'avais de bons résultats avec le DS420 avec la rotule au plus près du centre de rotation du palonnier sauf dans le vent, où il avait tendance à pomper. Depuis, j'ai mis un DS520, c'est plus précis et cela pompe moins avec du vent arrière, mais plus chaud pour faire le CG correct. Je suis à 28% au niveau du gain, après avoir régler le neutre mécanique. Contrairement à Helitoftère, j'ai un meilleurs résultat avec la rotule au plus près du centre de rotation, chose que je n'explique pas. Par contre, tu n'as pas les mê
  23. visiblement, 3400 http://www.helifreak.com/showthread.php?t=146795
  24. Il parait aussi qu'il y a un nouveau moteur .. de mémoire, j'ai vu cela sur le forum helifreak.
  25. Hello, je viens de monter un DS520 à l'AC, car vu que je ne vol pas en indoor, lorsqu'il y a du vent, mon T250 avait tendance à pomper en vent arrière. C'est dommage, car sans vent ou peu de vent c'est nickel. L'installation ne pose pas de réel problème, il faut raccourcir de 5mm de chaque coté la tringle, et percer un trou du bon diamètre dans le palonnier (en effet, ceux d'origine sont trop gros pour fixer la rotule). Il faut faire attention, le DS520 est inversé comparativement au DS420, il faut donc faire le reverse sur la radio, comme sur le Gyro. J'ai fait un test rapide ce matin, et
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