rbellanc
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Si tu étais satisfait avec la version précédente, tu peux la remettre. Ton problème ne viendrait il pas simplement d'un define mal positionné ? je pense à la fréquence du bus I2C pour le WM+ à 400khz au lieu de 100Khz ?
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1er vol en immersion - Il faut que je change l'angle de la caméra, trop vers le bas, du coup, dès que je voulais prendre de la vitesse, je n'avais plus d'horizon. - faut que j'équilibre mes hélices, cela vibre un peu Sinon, rien de compliquer, surtout avec l'auto-level qui aide bien au décollage, par contre, la gestion de l'altitude, dur dur .. La qualité de la vidéo est médiocre, comparativement à une GoProHD avec enregistrement "inside", là, cela s'est fait en branchant un Archos sur le Rx vidéo dédoublé (1 pour les lunettes + 1 pour l'Archos).
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Un wiki vraiment bien réalisé : http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
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oups, j'ai oublié Fpv4ever -> http://www.fpv4ever.fr/. Mais Mike le cite au début de ce thread.
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Pour le récepteur, c'est très bien, sauf si tu veux faire du FPV et que ton Tx Vidéo utilise la bande 2.4Ghz voici quelques liens concernant notre passion commune : Toutes les infos regroupées sur un seul thread : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771 MultiWii : http://www.multiwii.com/ IMU : http://www.starlino.com/imu_guide.html http://www.starlino.com/imu_kalman_arduino.html Cartes : http://www.multiwiicopter.com BMA020 : http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
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non Mike, pas d'essai avec le module de la numchuck. Ce sont des retours d'amis.
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Je crois que les Acc du Nunchuk ne sont pas terribles et lents. Du fait le mode autolevel s'en ressent surement. Je viens de mettre en place un 3 axes Acc (BMA020) http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke= c'est pas à reproduire, mais j'ai fait un essai dans le salon vite fait : le 180 semble encore plus efficace (range 1G vs 2G pour le BMA020) En vol, si je relâche les manches, il revient à plat, mais, pas aussi rapidement que le ferait un bi-rotor. Je pense qu'il faut que j'augmente le P, et le I pour que l'erreur soit plus vite corrigée (pas encore eu le t
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Je trouve cela trop fort ... wbHSRrcxzq8 cela doit être très très proche la vitesse de décrochage si le vent est faible !!!! 8O
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Non, hélas, ce n'est pas compatible. Les récepteurs Futaba ne fonctionne pas sur le même protocol.
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Je ne comprends pas tout. Par tendre les vis, c'est le serrage dont tu parles ? les vis de serrage du tube de queue au niveau du chassis étaient trop serrées ?
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Hello, vérifies si ta courroie n'est pas trop tendu, la mienne donnait des a coups qui perturbait le bon fonctionnement du GP750. Cela arrivait aux même comportements que tu décris.
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ce qui est dingue, aussi, en plus de la rapidité d'exécution, c'est aussi cette capacité à doser le couple de serrage. Si on prend l'exemple de la récupération du téléphone, lorsqu'il le rattrape, il ne faut pas qu'il exerce une pression trop importante car sinon, cela le fait repartir, et inversement, assez de force pour ne pas qu'il glisse et tout cela combien de temps ... un truc de malade
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Hello, un ami m'a fait découvrir cette vidéo, je suis resté sur le cul. Moi qui pensais que mon 9257 était rapide ... -KxjVlaLBmk
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Merci Tof, pour l'info.
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Hello,simplement un post pour signaler que j'ai vu ce petit simulateur sur Iphone ... cela semble assez sympa sur la vidéo http://www.iphon.fr/post/2009/09/04/Jeu-iPhone-:-pilotage-d-un-hélico-radio-commandé-virtuel-(video) Je ne sais pas si on peut changer le mode 2 en mode 1, mais cela peut être sympa pour passer le temps.
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